<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: »No topics above this level« 41031:结温模型:超出警告限制 |
描述:
如果结温模型 TEMP_JUNCTION 的温度超过允许的最大结温的 95%,则运行时警告(请参阅错误编号 9030).
反应:
没有任何
原因/补救措施:
查看错误编号 9030.
应用案例 |
2022.01.09 ACOPOS 1020硬件在现场运行一年多,驱动器内部进铁屑,导致此问题。同时爆出的报警有:9000, 9030 之后通过更换驱动器硬件解决。 |
2022.01.10 驱动器坏了;multi背板风扇是否工作正常;外部负载有阻碍电机运行的地方 |
2022.01.11 41031错误:Junction temperature model: Warning limit exceeded 错误解释: 根据温度和电流计算的模型保护报警,在一定电流的情况下,检测到温升异常,就会报错!跟负载大有关系,跟IGBT里面的温度传感器有关系。跟动力电压高有关系。跟编码器干扰有关系. 伺服模型温度(ID382)高! 此时伺服驱动器温度或许本身并不高,但驱动器电流很大,已经超过驱动器额定电流,且持续超过100秒。 根据温度和电流计算的模型保护报警,在一定电流的情况下,检测到温升异常,就会报错 跟IGBT里面的温度传感器有关系。 驱动器过载 解决办法: 增加扭矩限制 降低母线电压(UDC_NOMINAL):有一定的效果 改变PWM的开关频率(ID347):5K-->2.5K 效果较好 检查负载 复位不了,伺服驱动器已损坏 |
2022.01.11 驱动器节点温度模型超过限值: 1. 驱动器背板灰尘清理(干燥空气、断电操作) 2. 驱动器底部风扇拆卸,灰尘清理(干燥空气、断电操作) 3. 检查驱动器底部风扇是否损坏 4. 检查动力电缆接线检查电机侧U-V,U-W,V-W阻值是否均衡且合适 |
2022.01.27 1. 客户反映P3伺服报错41031,初步怀疑是选型选小了,采集了电流扭矩等曲线后,发现选型没有问题。 2. 客户经过多次观察,发现是上电后phasing结果出错,导致P3报错。 3. 该机器配置为P3+直线电机,编码器是增量型编码器,所以每次上次都需要执行phasing。 4. 据客户说,执行phasing的结果大部分是对的,但是也有几次会出错。 5. 询问了客户负载情况,负载大概有80kg,直线电机直接驱动负载。电机额定电流为9.6A。 6. 使用默认参数phasing,电流和时间都比较小,模式为stepper。帮助上建议大负载可以增加phasing的电流和时间,因此建议客户增大phasing的电流和时间再试试。 7. 后来询问客户得知,增大了phasing的时间到0.1s,暂未出现phasing出错情况。 |
2023.03.23 驱动器为了保护驱动器超温,根据温度模型自动算的,用以提前避免驱动器超温。 可能原因为编码器反馈的位置不准确,需要检查一下外接编码器的工装,转动是否平稳,如果经常发生,建议更换外接编码器。 |
2023.06.28 •使用ACOPOSmulti 8BVI0028HW模块,在标称PWM频率(5kHz)的以上频率工作。 •在高开关频率下,过载特性是不同的,在极少数情况下,在静止运行期间或使用长电机电缆(超过数据手册中规定的)时,可能会报告以下错误: ▪41031: 结温模型:超出警告限值 ▪9030: 结温模型:超出停止限制 •通过将开关频率F_SWITCH减半并在参数ICTRL_MODE(双边沿采样)中设置 bit0,可以避免上述误差而不会损失控制器性能。 |
2023.06.28 现象 o4005: Controller cannot be switched on: Drive in error state o5005: Start of movement not possible: Position controller inactive o6048: Motor holding brake movement monitor: Position error too large o9070: Motor temperature model: Stop limit exceeded o41031: Junction temperature model: Warning limit exceeded o41070: Motor temperature model: Warning limit exceeded o29203: Drive is not ready. o29209: The drive is in error state. o29217: Invalid input parameter 原因 零位参数不对引起过载,客户更换了模具,但是没有重新走回零的流程,导致参数错误,机械卡主了,当前顶住位置距离零位还有1mm以上 因此当伺服使能,由于不在零位位置,所以向零位运动,由于已机械顶住,所以动态偏差LagError一直有1mm以上,就一直以最大扭矩输出,造成电机温度超过70度以上,驱动器的散热片温度高达70度,IGBT温度高达133度。持续较长时间后就报警而POWER OFF,进行复位后,又进入以上死循环。 优化方式 使能后,走到零位,如果持续1秒超过+5Nm或小于-5Nm,则把HomePosition 进行偏移,再进行MC_HOME操作。 |
2023.07.07 现象 电机电流过大,驱动器报警41031 解决方式 修改CITRL_MODE(ParID 869)为1,调小Inverter: Switch frequency(ParID 347),重新调整点击三环参数,并没有明显降电流效果。 通过机械上调整部分机械结构的松紧与压力,电流较之前明显降低。 |
2023.07.07 现象 电机轴是直线电机(第三方电机),轴 Test 时,可使能,但运行时报报警9030 与 41031。 监控 Trace 曲线,电流达到三十多安培,结合伺服报警信息判断是电流过大导致 IGBT 温度过高而报警 解决方式 磁偏角重新整定后解决 |
2023.07.07 现象 电机在生产过程中扭矩使用率接近100%,长时间运行会触发41031、41051等报警。 解决方式 更换扭矩更大的电机,额定扭矩从110.5Nm增加至142.6Nm。 从现场数据分析,目前电机及驱动器使用率均低于80%,可满足负载需求 |
2023.07.07 解决方法 两个开关电源共COM, 电缆屏蔽层夹,要连接可靠。 |
2023.07.07 现象 点动与单独定位动作时出现41031问题,Trace电流后发现原先加速度设定过大,电机启动时瞬时最大电流超过ACOPOS 1090最大电流24A 解决方式 减小加速度后问题解决。 |
2023.07.07 现象 电机开机2小时后,会发生41031报警。 问题处理 Multi背板问题导致风扇模块接触不良,发生风扇不转的情况。时间长了之后发生报警。 |
2023.07.07 现象 所有电机都是抱闸电机,由于调试前疏忽没有检查接线,导致电机运转扭矩大,即使是空转也如此,并且报错41031(Junction temperature model: Warning limit exceeded),而且电机poweron后,也没有抱闸线圈的声音 原因 检查发现抱闸B+、B-接反了。 |
2023.07.07 脱开负载,看是否报警,若不报警则负载可能存在机械问题 脱开减速箱,看是否报警,若不报警则减速箱可能存在问题 电机空转,若仍然报警,则电机可能有问题 |