4007:超出滞后错误停止限制(偏差过大报警)

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4007:超出滞后错误停止限制(偏差过大报警)

描述:

如果滞后误差 PCTRL_LAG_ERROR 超过配置的滞后误差限值 AXLIM_DS_STOP,则位置控制器处于活动状态时的运行错误。

 

反应:

默认设置 STOP_ERR_DECEL_RAMP=ncA_LIMIT:

通过速度调节斜坡、轴限制和关闭控制器停止运动。

 

设置 STOP_ERR_DECEL_RAMP=ncINDUCTION:

独立于控制器模式:运动中止,感应停止。 另请参阅错误编号 9001.

 

设置 STOP_ERR_DECEL_RAMP=ncCTRL_OFF:

独立于控制器模式:通过立即关闭控制器和电源部分来中止运动。 驱动器没有电气扭矩。

 

原因/补救措施:

滞后误差限制太小 (AXLIM_DS_STOP)。

 

设置值生成的错误配置:

- 加速、减速或速度参数太大(例如 AXLIM_A1_NEG、BASIS_MOVE_V_POS、..)。

 

控制器配置不正确:

- 控制器设置太弱。

- 前馈配置不正确(例如预测时间 = 0)。

- 不稳定的控制回路。

 

限流:

- 增加电流。 查看错误编号 9030.

- EMF:运行速度太高和/或网络电压太低。检查电机是否在电压限制 sqrt(ICTRL_USD_REF^2+ ICTRL_USQ_REF^2) > UDC_ACT/sqrt(3) 内运行。

- 电流限制:检查电流 ICTRL_ISQ_REF 是否受到限制 sqrt(2)* MOTOR_CURR_MAX 或 sqrt(2)* ACOPOS_CURR_MAX 的限制。

- 转矩限制:检查电流控制器 ICTRL_ISQ_REF 的设定值是否被 4 二次转矩限制器(LIM_T1_POS、LIM_T1_NEG、LIM_T2_POS、LIM_T2_NEG、LIM_T1_POS_OVR、LIM_T1_NEG_OVR、LIM_VRO_OVRT_OVRP_OVRT_LIM_T1_OVRT_OVRP_OVRT_LIM_T1_OVRT_OVRP_OVRT_OVRT_OVRT_O_G_POS_LIM_T1_OVRT_G_POS_LIM_T1_OVRT_O_G_POS_LIM_T1_O_G_POS_LIM_T1_O_RMP_LIM_T1_NEG_LIM_T1_N_O

- ISQ 滤波器限制:检查电流控制器 ICTRL_ISQ_REF 的设定值是否受 ISQ 滤波器之一的限制。

- 欠压限制器:检查 UDC_ACT < UDC_NOMINAL 和 ICTRL_ISQ_REF = ISQ_MAX_UDC 和 ICTRL_ISQ_REF = ISQ_MIN_UDC。

- 恢复功率限制器:检查 UDC_ACT > UDC_BLEEDER_ON 和 ICTRL_ISQ_REF = ISQ_MAX_UDC 和 ICTRL_ISQ_REF = ISQ_MIN_UDC。

- 温度限制器:当由于结点温度过高而停止运动时,电流会受到限制。查看错误编号 9030.

 

限速:

- 速度控制器。 检查速度 SCTRL_SPEED_REF 是否受到限制 SCTRL_LIM_V_POS、SCTRL_LIM_V_NEG 或 MOTOR_SPEED_MAX 的限制。

- 位置控制器。 检查速度 PCTRL_V_ACT 是否受到限制 POS_CTRL_P_MAX 的限制。

 

编码器位置或速度包含错误:请参阅错误编号 4014.

电机接线错误:见错误编号 6044.

电机接线错误:见错误编号 6045.

电机缺陷:参见错误编号 6045.

ACOPOS 缺陷:请参阅错误编号 6045.

 

应用案例

2022.01.10
常见于引入引出,被收放料拖动。请降低加速度,或调整收放料,使其响应加快。

2022.01.11
动态跟随误差超过限值:

1、重新插拔电机侧动力电缆和编码器电缆

2、检查驱动器侧动力电缆顺序是否与端子标注一致

3、调整三环参数

4、检查机械是否有卡顿现象

2022.01.17
UVW三相接错,特别是U和V

2019.11.27
电机内部存在减速箱的情况下,默认为 1000 的 Load units 过小,需要根据外部机械结构和误差结果适当调节上图中两个参数的比例。

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2022.12.09
实际位置偏差超过阈值

2023.02.13

1.请优先检查机械是否卡死,在断开电机使能转动负载以及断开联轴器,手动转动电机轴确认机械卡死位置。并同时检查是否可能有负载过大的可能。

2.程序中通常会设置比较大的Lagerror限制值,正常状态可以不用考虑程序参数配置的问题。

3.如果在伺服上电瞬间出现,检查是否为最近新安装电机,检查 U V W接线是否牢固及接线顺序正常。

4.必要情况下,使用脱开负载,使用AS软件进行Test整定磁偏角以及接线相序问题。

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5.手动转动正常,排除机械问题后,请手动转动该负载,在电机页面,查看位置数据是否连续变化。如果发现数据变化和实际不符,请检查电机端编码器插头,编码器线,编码卡。必要时更换其中物料排除。

2023.02.14
现象:

运行了大概半小时报错4007(lagerror过大)和7032(增量信号振幅太小)和6057(编码器报错)和6054(电流过冲)
原因:

经排查发现muti编码器连线摆放过于密集,产生干扰导致编码器位置数据跳动,致使lagerror过大,导致电流增大最终电流过冲。

 
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2023.03.23

现象

ACOPOS 1180 在整机同步状态下由100RPM加速到150RPMS时出现报错

报7211,4007,7200,9300

在实际测试过程中测量DC BUS电压,发现此驱动器的偏低

原因

可能为1180驱动器内部整流模块故障。

解决方式

更换驱动器